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去年初,由于工业用电紧缺严重影响陶瓷行业的正常生产,佛山许多陶瓷企业自备了发电机或者转移阵地。
自发电的成本大约为0.7—0.8元/千瓦时,比佛山市工业用电价高0.1—0.2元/千瓦时,为避免错峰用电以及拉闸限电影响生产,部分陶瓷企业不得不24小时利用发电机自行发电。某中型陶瓷生产企业反映,在正常生产情况下,该企业每天自发电增加的开支大约2500—5000元。
将生产线转移至外地则是陶瓷企业采取的另一项措施。佛山某陶企董事长告诉笔者,柴油机发电对企业而言起不到大的作用,他们在清远的生产线不需要错峰用电,所以会加快那边的生产以缓解压力。也有佛山陶瓷业内人士表示,目前他们在大沥的供电问题不大,由于获得了大量的国外订单,他们在高明的235亩地正在加快建设新厂房,投产后产能可扩大10倍以上。
此外,转型生产仿古砖等节电型产品也是当地陶企的应变之道。
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