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德化县技术创新节能减排助升级

2013-05-25 来源:《东南早报》 责任编辑: 阅读:1479
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    昨日上午,在德化县龙浔镇陶瓷科技园区内,十多名电力工人正在雨中施工安装公用配电变压器。据悉,该公用配电变压器为该片区第七台配电变压器,是为确保小型陶瓷企业迎峰度夏而设。

    众所周知,陶瓷产业是污染大户,而瓷都德化是“千家企业无烟囱,山清水秀新瓷都”。这得益于老一辈电力人“以电代柴”的发展思路,率先研发电窑炉烧瓷技术,提高陶瓷产量的同时,减少水土流失。如今,德化森林覆盖率达77.3%,被称为“福建省最适合人居住地”。

    以电代柴

    循环经济恢复青山绿水

    昨日清晨,电力工作人员已开始施工。两根12.5米高电线杆上,六名施工人员穿着“脚扣”在紧张施工。德化有1000多家陶瓷企业,几乎都用上电窑炉,而安装公用配电变压器,是为服务小型陶瓷企业。

    “过去,德化陶瓷生产使用木柴烧窑。”一名从事陶瓷生产数十年的窑工回忆,当时陶瓷厂烟囱耸立,厂房空地上木柴堆积如山。与此同时,以木材为燃料的传统龙窑,存在生产周期长、产品合格率、产量较低等缺点。

    彼时,德化老一辈电力人提出“以电代柴”,率先研发电窑炉烧制技术。老窑工说,以电代柴,效率可提高近10倍。随着电窑炉技术的推广,德化全县减少水土流失面积5万亩,减少二氧化碳排放10万吨。

 

    技术创新

    节能减排助产业升级

    随后,记者在一家陶瓷企业见到一条长30多米的全自动交换台车式隧道窑。陶企老总介绍,使用隧道窑烧瓷,不仅产品色釉稳定,成品率还提高了13%。与以往用柴油作燃料烧瓷相比,使用一条电热隧道高温窑炉一天可为企业节约成本约1800元。

    而这一切,与德化电力部门的技术创新分不开。2008年1月,在“电窑炉服务队”与陶瓷企业的共同合作下,全国首条全自动控制电热高温隧道窑试验成功,有效解决电热窑炉高温时段电热体替换的问题。目前,德化共有电热隧道窑210条。

    贴心服务

    确保企业安全用电

    技术创新之外,贴心服务同样重要。

    不久前,台商葛先生专程来到德化供电公司城区供电所,将一面写着“心系台商、供电情深”的锦旗赠给供电所。原来,春节前,葛先生打算新建一条电热隧道高温窑炉。得知这一消息后,德化供电公司客户经理主动上门,为他出谋划策,提出节约用电方案,优化线路路径及T接电源点。仅这两项,就为葛先生节约成本近8万元。

    “目前经济不景气,企业步履维艰。供电企业的贴心服务和增收节支方案,犹如雪中送炭。对此,我们从内心表示感谢。”葛先生感慨地说。

    据悉,德化供电公司实行客户经理挂钩企业的个性化服务,深入陶瓷生产企业一线,与陶瓷厂家联合开发解决高温烧瓷存在的技术瓶颈,帮助客户确定能源选择方案,解决企业用电过程中遇到的各类问题,助推陶瓷产业的发展。

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